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一、冷卻塔風(fēng)機結構
1.風筒 2.葉片 3.減速器(qì)底座 4.輪轂 5.減速器 6、8.鏈式聯軸器 7.傳動軸 9.電動機 10.電動機底座 11.冷卻塔(tǎ)頂部
二、故障情況
2013年7月24日00:20分左右,水泵操(cāo)作人員在值班室聽到從冷卻塔處傳來兩聲巨響,馬上到就地查看(kàn),發現控製櫃上顯示2#風機電流(50A)比平時低 (正常運行時電(diàn)流為58A左右),懷疑2#風機出了問題,馬上到冷卻(què)塔頂部檢查,發現2#風機已(yǐ)經停運,但電動機仍然在轉動,操作人員立即到(dào)控製櫃旁停運2#風(fēng)機,並通知配電室切斷電動機電(diàn)源。檢修人員趕到現場後對故障現場進行仔細檢查,發(fā)現風機的一個(gè)葉片從近根(gēn)部斷裂,落在2#風機北(běi)側(cè)25m外的地上,斷裂處的橫斷麵薄厚不均勻,腐蝕程度不一樣,其它5個葉片不同程度的發生彎曲並嚴重變形,傳動軸與電動機及風機聯軸器鋁合金外罩碎(suì)裂,聯接聯(lián)軸器的鏈條(tiáo)斷裂脫落,減速器加油管從近減速器根部斷(duàn)裂,減速器中的油全部流入大水池中,在風筒四周布滿劃痕,部分地方被劃穿。
三、故障原因分析
該風機從2004年投產運(yùn)行(háng)到現在,已經將近9年時間,在運行過(guò)程中(zhōng)每隔半年(nián)左右,就要停機檢(jiǎn)查聯軸器的潤滑及鏈(liàn)條的磨損情況(kuàng),視磨損情(qíng)況更換鏈條及潤滑脂,半(bàn)年前曾停機檢查過該(gāi)風機運行情況,雖然有腐蝕,但各(gè)重要部件均運行良(liáng)好,而且***近點檢也未發現異(yì)常振動和噪音,轉動比較平穩。由於碳鋼在潮濕的環境中腐蝕比(bǐ)較快(kuài),而且循環(huán)水中加有處理劑,在風機運行的過程中,處理劑隨水汽被帶到葉片的聯接管上,加劇了聯接管的腐蝕速度。通過觀察故障葉片連接管的橫斷麵發現,腐蝕程度不均勻,薄的地(dì)方隻(zhī)有不到2mm,強度大大降低,在風機運行過程中葉片受到強大離(lí)心力作用(yòng),腐蝕(shí)較嚴重的位置承受不(bú)住(zhù)離心力的作(zuò)用而首先被撕裂,隨著(zhe)風機(jī)的(de)運轉,裂(liè)口逐漸擴大,造成葉片(piàn)端部與風筒接觸而產生碰撞,在碰撞過程中加快了裂口的斷裂速度,葉片端部下墜,碰到傳動軸,在巨(jù)大撞擊力的作用下,再次(cì)飛起來打到其他(tā)五個葉(yè)片上,使(shǐ)其他五個葉片產生不同程度變(biàn)形,同時在離心力及慣性作用下飛出(chū),此時風機(jī)仍然在運轉,在這種情況下,輪轂的平衡受到嚴重破壞,減速器振動急(jí)劇增大,底座振動(dòng)加大(dà),***終導致減速器聯軸器聯(lián)接(jiē)鏈條損壞,傳動軸(zhóu)與減速器脫開,減速器停運,而此時電動機仍然在運轉,由於負荷減小導致電流(liú)下降。
四、故障處理
1、由於冷卻塔風機減速器和電動機上的聯軸節、鏈條、輪轂、葉片損壞比較嚴重,傳動軸存在變形的可能,均需要更換,減速器油(yóu)管從根部斷裂,如果修複需要的時間比較(jiào)長,那(nà)樣將會對生產造成更大的影(yǐng)響,為了將影響降低到***小,決定整體更換一(yī)台備用(yòng)風機。備用風機外(wài)形設計采用了目前***先進的翼形,氣動性能好。葉片由高強度玻(bō)璃鋼模壓製而成,具有強度高、重量輕、耐腐蝕等(děng)優點。於是一邊拆卸(xiè)損壞(huài)的風機,一邊按照安裝技術要求組裝好新風機,並按照風機出廠時的記號調整好(hǎo)風葉角度,傾斜角度在8°左右。在(zài)將舊風機(jī)吊下後,發現減(jiǎn)速器(qì)底座鏽蝕比較嚴重,兩塊墊鐵厚薄不均勻,已經不能(néng)再用(yòng),又重新加工了(le)兩塊墊鐵。將墊鐵放到底座上檢查水(shuǐ)平度,發現底座東南側較低,再次加工墊鐵找平(píng),將風機整體(tǐ)吊到底座(zuò)上,然後(hòu)找正電動機和減速器(qì),在全部安裝(zhuāng)工作完成後加上潤滑油開車試車。
2、將風機(jī)停下來,把葉片傾斜角(jiǎo)度(dù)調整到15℃,在將葉片角度調整完成後再次啟動試車,啟動後風機運行(háng)電流為61A,風機電動機底座垂直振動2.3mm/s,電動機水(shuǐ)平2.4 mm/s,垂直1.7 mm/s,運(yùn)行穩定後,循環水出塔溫(wēn)度為33.0℃,依然沒有達到設計的溫度。
3、為徹底解決問題,決定更換一台原來已經修複好的舊減速器,又將(jiāng)新的風機整體吊下來,將輪轂連同風葉一起拆卸下來,由於這台減速器轉速較快(kuài),又將風葉(yè)角度調整到12°,裝到修複好(hǎo)的減速器上,再將風機整體裝(zhuāng)到風機底座上,找正電動機和減速器,回裝(zhuāng)後啟動試車,風機運行3h後,循環水出塔溫度為31.5℃,達到設計要求,能夠滿足生產需要,但此時各個測振點的振動值均比較高,再次進行了處理。
五、通過這(zhè)次故障處理,采取相(xiàng)應預防措施,減少故障發生。
1)加強設備點檢,及時掌握風機的運行狀況,合理安排維護周期;
2)備件更換時首先要查看技術資料,避免走彎路;
3)處理故障時盡可能查找(zhǎo)引起故障的可能原(yuán)因,做到***排查;
4)嚴格按照操(cāo)作(zuò)規程進行操作。