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冷却塔风机故障分析与处理
时间:2021-11-12 浏览:2719次(cì)

  一、冷却塔风机结构    

  1.风筒 2.叶片 3.减速(sù)器底座(zuò) 4.轮毂 5.减(jiǎn)速器   6、8.链式联轴器 7.传动轴 9.电动机 10.电动机底座  11.冷却塔顶(dǐng)部

  二、故(gù)障情况      

  2013年7月24日00:20分左右,水泵操作人员(yuán)在值班室听到从冷却塔处传来两声巨响,马上到就地查看,发现控制柜上(shàng)显示2#风机电流(50A)比(bǐ)平时低 (正常运行时电流为(wéi)58A左右(yòu)),怀疑2#风机出了问题,马上到冷却塔顶部检查,发现2#风机(jī)已经停运,但电动机仍然在转动,操作人员立(lì)即到控制柜旁停运(yùn)2#风机,并通知配电室切断电动机电源。检修人员赶到现场后对故障现场进行仔细检查,发现风(fēng)机的一个叶片(piàn)从近根部断裂,落(luò)在2#风机北侧25m外的地上,断裂处的横断面薄(báo)厚(hòu)不均匀,腐蚀程(chéng)度不一样,其它5个叶片不同程度(dù)的发生弯曲并严重变形,传动轴与电动机及风机联轴器铝合(hé)金外罩碎裂,联接联轴器的链条断裂脱落,减速(sù)器加油管从近减速器根部断(duàn)裂,减速器中(zhōng)的油全部流入大水(shuǐ)池中,在风筒四周布满划痕,部(bù)分地方被划穿(chuān)。

  三、故障原因(yīn)分析    

  该风机从2004年投产(chǎn)运行到现在,已经将(jiāng)近9年时间,在运(yùn)行过程中每隔半年左右,就要停机检查联轴器(qì)的润滑(huá)及链条的磨损情况,视磨损情况更换链条及润滑脂,半年前曾停机检查(chá)过该风机运行情况,虽然有腐(fǔ)蚀,但各重(chóng)要部件(jiàn)均运(yùn)行良好,而且***近点检也未发现异常(cháng)振动(dòng)和噪音,转动比较平稳。由于(yú)碳钢在潮湿的环境中腐蚀比较快,而且循环水中加有处(chù)理剂,在风机运行的过程中,处理剂随水汽被带到叶片的联接管上,加剧了联接管的腐蚀速度。通过观察故障叶片连接(jiē)管的横断(duàn)面发现(xiàn),腐蚀程度不均匀,薄的地方只有(yǒu)不(bú)到2mm,强度大大降低,在风机运(yùn)行过程中叶片受到(dào)强大离心力作(zuò)用,腐蚀较严重的位置承(chéng)受不住离心力的作(zuò)用而首(shǒu)先(xiān)被(bèi)撕裂,随(suí)着风机的运转,裂口逐渐扩大,造(zào)成叶片端部与风筒(tǒng)接触而产生碰撞,在碰撞过程中加快了(le)裂口的断裂速度,叶片端部(bù)下坠,碰到传动轴,在巨大撞击力的作用下,再次飞起来打到其他五(wǔ)个叶片上,使其他五个叶片产生不同(tóng)程度变形(xíng),同时在离心力及惯(guàn)性作用(yòng)下飞出(chū),此时风机(jī)仍然在运转,在(zài)这种情况下,轮毂的平衡(héng)受到严重破坏,减(jiǎn)速(sù)器振(zhèn)动急剧增(zēng)大,底座振动加大,***终导致减速器联轴器联接链条损(sǔn)坏,传(chuán)动轴与减速器脱开,减速器停运,而此时电动机仍(réng)然在运转,由于(yú)负荷减小导(dǎo)致电(diàn)流下降。

  四、故障处理

  1、由于冷却塔风机(jī)减速器和电动机(jī)上的联轴节、链条、轮(lún)毂(gū)、叶片损坏比较(jiào)严(yán)重,传(chuán)动轴存在变形的可(kě)能(néng),均需要更换,减速器油管从根部断裂,如果修复需要的(de)时间比较长,那样将会对生产(chǎn)造成更大的影响,为了将影响降低到***小,决定整体更换一台备用风机。备用风机(jī)外形设计采用了目前***先进的翼形,气动性能好。叶片由高强度玻璃(lí)钢模压制而(ér)成,具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点。于是一边拆卸损(sǔn)坏的风机(jī),一边按照安装技术要求组装好新风机(jī),并按照风机出(chū)厂(chǎng)时的记号调整(zhěng)好风(fēng)叶角度(dù),倾斜角度在8°左右。在将旧风(fēng)机吊下(xià)后,发现减速器底座锈蚀(shí)比较严重,两(liǎng)块垫铁厚薄不均匀,已经不能再用,又(yòu)重新加(jiā)工了两块垫铁(tiě)。将垫(diàn)铁放到底座上(shàng)检查水平度,发现底座东南侧较低,再次加工垫铁找平,将风(fēng)机整体吊到底座上,然后找正电动机和减速器,在全部安装工作完(wán)成后加上润滑油开车试车。

  2、将风(fēng)机停下来,把叶片倾斜角(jiǎo)度调整到15℃,在将叶片角度调整完成(chéng)后再次启动试车(chē),启动后(hòu)风机运行电流(liú)为61A,风机电动机底座垂直(zhí)振动2.3mm/s,电动机水平2.4 mm/s,垂直1.7 mm/s,运行稳定后,循环水出塔(tǎ)温度为(wéi)33.0℃,依然(rán)没有达到(dào)设计的温度。

  3、为彻底解决问(wèn)题,决定更换(huàn)一台原来已经修复(fù)好(hǎo)的旧减速器,又将新的风机整体吊下来,将轮毂连同风叶一起拆卸下(xià)来,由于这台减速器转速较快(kuài),又将风叶(yè)角度调整到12°,装(zhuāng)到修复(fù)好的减速(sù)器上,再将风机整体(tǐ)装到风机底座(zuò)上,找正电动机和(hé)减速器(qì),回装后(hòu)启动试车,风机运行3h后,循环水出塔温度为31.5℃,达到设计要求,能够满(mǎn)足生产需(xū)要,但此时各个测(cè)振(zhèn)点的振动值均比(bǐ)较高,再次进行了处理。

  五、通(tōng)过这次(cì)故障处理,采取相应(yīng)预防措施,减少故障发生。    

  1)加强设备点检,及时(shí)掌握(wò)风机的运行状况,合理安排维护周期;    

  2)备件更换(huàn)时首先要查(chá)看技术资料,避(bì)免走弯路; 

  3)处理故障时尽可能查找引起故障的可能原因,做到***排查;    

  4)严格按照操作(zuò)规程进行操作。


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